中鐵九局盤營客運(yùn)專線工程TJ-1標(biāo)段項目經(jīng)理部第二綜合作業(yè)隊繞陽河特大橋管段長為11.215k m。起點里程DK11+712.5,終點D K22+915. 290橋梁跨越二夾河、繞陽河右堤、繞陽河主河道、繞陽河左堤、京沈高速、太平開發(fā)區(qū)道路、太平河,結(jié)構(gòu)形式為11孔20m. 7孔24m. 296孔32m箱梁,12孔40m現(xiàn)澆箱,3孔32m+48m+32m和1孔80m+128m+SOm連續(xù)梁。鉆孔樁共3120根,墩臺399個。
針對聲側(cè)份堵密和缺失總結(jié)旅因有如下幾條:
1、施工過程中不重視聲測管的制作安裝和保護(hù).沒人負(fù)責(zé)檢查。
2、聲測管的管壁薄,其剛度、強(qiáng)度不夠,特別是接頭處剛度和強(qiáng)度更不夠,在鹼澆灌時聲測管易斷裂。
3、聲測管中線沒對準(zhǔn),不垂直,接頭不嚴(yán),套管沒有接好,接頭沒焊好。
4、固定聲測管的U型扣間距太大,聲測管固定不牢,鹼灌注時聲測管可能會被折斷。
5、U型扣直徑偏大,易移位造成變形。
6、管頂、管底沒有焊嚴(yán)。
7、破樁頭時鹼塊掉入聲測管內(nèi)。
8、導(dǎo)管埋深太長,導(dǎo)致浮籠引起聲測管折斷、漏漿堵塞。
9、聲測管安裝過程中沒有向管內(nèi)加水,聲測管內(nèi)外側(cè)壓力不一致,引起變形斷裂。
10、鹼沖擊使管變形,變扁或折斷。
11、聲測管加水過程中未加入清水,采用泥漿池中的水,導(dǎo)致泥漿沉淀聲測管堵塞。
12、澆注混凝土過程中,澆注人員提導(dǎo)管和下導(dǎo)管時沒有居中,導(dǎo)致導(dǎo)管將聲測管掛掉,導(dǎo)致聲測管缺失。
對聲側(cè)份堵鑫和缺失解決方法分以下幾個階段:
第一階段材質(zhì)選擇:
聲側(cè)管應(yīng)具有一定的強(qiáng)度、韌性及剛度,宜采用管壁厚度不得小于3mm。
前期我們施工的聲側(cè)管管壁為1 .2m m厚,已施工約265根樁,經(jīng)基礎(chǔ)開挖后,發(fā)現(xiàn)每個墩臺均有1根、2根或多根聲測管堵塞現(xiàn)象,經(jīng)研究討論后,決定將1.2mm厚的聲測管更換為3mm厚的聲測管。9月15日以后施工的樁基聲測管均采用3.Omm厚的聲測管。
第二階段安裝控制:
1、聲測管埋設(shè)在鋼筋籠內(nèi)側(cè)并等分鋼筋籠的圓周,即:三根成等邊三角形布設(shè)。嚴(yán)格控制各管垂直、相互平行。其間距應(yīng)保證等距離,相對誤差不大干3%。
2、接頭采用套管,套管長度不短于100m m,即將兩節(jié)鋼管接頭各套接SOmm以上。接頭必須牢固,不得脫節(jié)、折斷。
3、聲側(cè)管采用X10以上鋼筋彎成U型扣,焊接在加強(qiáng)筋內(nèi)側(cè)或主筋上,每2m至少焊一個U型扣以將聲測管固定在U型扣內(nèi)。底部每2m米焊一個U型扣,聲側(cè)管接頭處加焊一個U型扣。U型扣直徑比聲測管稍大些,以能穿人為準(zhǔn),以免聲測管在鋼筋籠內(nèi)位移過大,防止折斷聲側(cè)管。要保證徑向變形不得大于管內(nèi)徑的10%,縱向彎曲的矢量應(yīng)小于12m m,確保超聲波換能器及其連接線能順利放下。
4,管頂面、底面堵口質(zhì)量要符合要求。
第三階段使用控制:
1、聲側(cè)管在隨鋼筋籠下沉?xí)r,要求每下沉一節(jié)鋼筋籠,向管內(nèi)注一次清水,以使聲測管內(nèi)外壓力基本一致。下沉完畢后,應(yīng)將測管注滿清水,并將外露管頭用鐵板焊接密封。
2、聲測管安裝工作要有專人負(fù)責(zé),有人把關(guān)、有人檢查,責(zé)任落實到人。分別在鋼筋加工場地、灌注前、灌注中和灌注后四個階段分別進(jìn)行檢查卡控。
3、在澆注樁基混凝土、基坑開挖、破除樁頭等作業(yè)中,必須采取嚴(yán)密措施,加強(qiáng)保護(hù)聲測管,防止變形、、折斷、堵塞等現(xiàn)象,以免影響基樁質(zhì)量檢測。因此要從領(lǐng)導(dǎo)上、管理上、監(jiān)控上、操作上層層把關(guān),高度重視聲測管的保護(hù)工作。
4、嚴(yán)格控制導(dǎo)管埋設(shè)深度使其符合驗標(biāo)要求,同時減慢導(dǎo)管抽拔速度。
樁基聲測管堵塞嚴(yán)重影響基樁檢測,影響下道工序(承臺)施工。通過與第三方檢測(鐵科研)單位溝通,對于堵塞的聲測管一是采取通管的措施,二是對于無法通管的采取鉆芯取樣檢測。
基坑開挖后,對每根聲測管的深度進(jìn)行量測,對堵塞的聲測管根據(jù)現(xiàn)場情況進(jìn)行疏通。如是泥漿堵塞采用高壓水槍進(jìn)行清理。對混凝土堵塞采用小鉆頭鉆機(jī)進(jìn)行通孔。不能發(fā)現(xiàn)聲測管堵塞就直接取芯造成嚴(yán)重浪費(fèi)。
當(dāng)無法超聲波檢測時而采取鉆芯取樣,根據(jù)芯樣判定樁身完整性,依據(jù)檢測規(guī)程截取樣件做抗壓強(qiáng)度試驗,兩者做綜合評定,判定樁基的類別。
我中鐵九局盤營客專第二作業(yè)隊找的取芯單位為山東鐵正工程試驗檢測中心有限公司。通過鉆芯取樣,檢測單位已給我們出具部分樁基聲測管堵塞的取芯檢ail試驗報告,并將取芯檢測結(jié)果已報到第三方檢測單位。
通過對聲測管的材料、安裝及使用過程等控制,已經(jīng)取得了一定的效果。11月開挖承臺16個,聲測管堵塞現(xiàn)象明顯減少,聲測管堵塞的有8根,聲測管缺失的有3根,對下步承臺施工工期也得到了很好的緩解。不過聲測管的控制效果沒有達(dá)到預(yù)想的效果,在接下來的工作中我們會集中群眾的意見,加強(qiáng)管理,把聲測管堵塞問題進(jìn)一步解決。